剖析平整機小直徑工作輥無法使用問題
對于制鋼企業(yè)來說,平整機是不可獲取的重要設(shè)備之一,有企業(yè)引進一臺四輥平整機,長時間以來它的運行狀況都比較良好,而且每次更換工作輥都能順利完成。但隨著生產(chǎn)過程中的磨損,這才發(fā)現(xiàn)工作輥已經(jīng)到了無法使用的地步,需要詳細(xì)分析一下這其中的根源所在,以及解決辦法。
進過對四輥平整機進行全面的檢查后,可以初步確定是彎輥缸本身收縮尺寸的限制,才導(dǎo)致小直徑工作輥推入平整機架后無法正常使用。針對這一緣故,可以考慮更改平整機的彎輥缸結(jié)構(gòu),但要制作一個新的16條彎輥缸,成本是非常高的,也有可能因安裝精度不達(dá)標(biāo)而引發(fā)滲油故障。
可見這一解決方案并不建議采用,研究人員有進一步對對軋制標(biāo)高進行了測量驗證,從而終確定,如果在程序中將下軋線調(diào)整的偏移量由-60mm改為-50mm,結(jié)果就不同了。就這10mm的差距,就能是小直徑工作輥恢復(fù)正常工作,既提高了工作輥利用率,同時又避免了工作輥提前報廢及重新制作彎輥缸。